氣缸水套是機車207型柴油機的重要零件,其材料為45鋼,熱處理采用正火處理。氣缸水套和缸套相互配合使柴油機正常工作。水套服役是處在腐蝕性介質中,同時受到交變載荷作用。因此,水套失效形式以開裂和腐蝕疲勞為主。生產中發現,某氣缸水套僅行車6000多km便出現早期斷裂失效。為此,現在越來越多的廠家采用高頻感應加熱電源來解決問題。
生產中發生的水套裂紋通常具有以下特征:1、多出現在示功閥孔、噴油嘴孔的上下方,沿水套母線擴展。2、裂紋大多起源于水套內表面,往往呈多個裂紋源。3、裂紋附近均出現腐蝕坑缺陷。我們通過檢驗開裂水套的化學成分發現,工件碳含量超標。宏觀檢驗發現,裂紋基本呈直線狀;但高倍觀察發現,裂紋顯微形態大多呈之字形,有分枝特征,尾部較尖,穿晶擴展較多,同時發現裂紋內存在其他物質。斷口檢驗發現,斷口平坦,未發現宏觀塑性變形,在裂紋前端有疲勞弧帶明顯存在。斷口裂紋源往往存在多個,大多起源于水套內表面,裂紋源區域出現黑色腐蝕物,但疲勞弧帶形貌特征不明顯清晰。
為防止45鋼水套腐蝕疲勞破壞失效,提出技術改進措施如下:
(1)更換水套材料(45鋼不耐腐蝕且強度較低),提高工件疲勞強度和耐腐蝕性能。
(2)在不改變材料情況下,可采用防腐蝕工藝措施;另一種途徑是使工件表面產生壓應力,以抵消水套服役中承受的拉應力。
對于腐蝕應力,如果某種方法產生一個較深的壓應力層,則可抵消工件承受的拉應力,大大減輕腐蝕疲勞危害,延長工件使用壽命。經分析,實際生產中可采用高頻感應加熱電源進行熱處理,提高水套服役壽命。
1、薄殼淬火。水套薄殼經淬火后,壓應力達1176MPa,在200℃以下低溫回火壓力不降。該方法可使水套疲勞壽命提高1-2個數量級。
2、在Ac1以下加熱淬火。采用650-700℃加熱后淬水,水套表層10mm內,可獲得的壓應力約為245MPa,隨后經100-200℃時效處理,可進一步提高壓力值。
3、采用高頻感應加熱電源進行局部感應淬火,使工件表面產生壓應力,以提高水套工作壽命。
經過眾多實驗發現,氣缸水套采用高頻感應加熱電源熱處理后,其腐蝕疲勞斷裂缺陷不再出現,而且其使用壽命也提高了很多,大大滿足了氣缸水套的工作要求。
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