VMC4024加工中心機床中溜板的材料為HT300。熱處理技術要求:導軌上平面、內側面及壓板面采用中頻感應加熱設備進行感應淬火,畸變量≤0.5mm。但是,在實際操作過程中,受各方面因素的影響,導軌可能產生畸變缺陷。今天呢,我們就看看畸變缺陷產生的原因及其對策。
(1)導軌畸變分析 加工中心機床中溜板的導軌上平面、內側及壓板面經中頻感應加熱設備淬火后,由于結構尺寸所致,中溜板的剛性較差,導軌表面彎曲畸變量較大,一般高達1.1mm左右,嚴重影響下道磨削加工的正常進行。過大的磨削量不但費工費時,而且還會影響導軌表面淬火質量。
由于中溜板底部開有4個槽,因結構的限制,采用熱校法來減少淬火后畸變量的效果太差。為此.根據該中溜板導軌表面中頻感應淬火后呈中凹畸變的規律,設法采用在淬火前將導軌表面加工呈中間上凸,利用預變形量來補償導軌表面中頻感應淬火后中間下凹的畸變量,從而達到減少導軌淬火畸變的目的。
(2)對策 當對導軌進行刨削加工時,在中溜板底部l101mm尺寸兩端加一定高度的銅墊片 (如0.6mm厚墊片),在導軌中間加壓板,并于刨削加工前先將壓板壓緊,使中溜板導軌產生下凹彈性變形,刨削加工完成后松開壓板,使中溜板在彈力的作用下,導軌呈上凸變形,可使中溜板導軌表面中頻感應淬火后的彎曲畸變量控制在0.5mm左右。
(3)效果 加工中心機床中溜板導軌進行中頻感應淬火的過程中,通過采用冷加工預變形方法,可以大大減少淬火后導軌的畸變,從而滿足工藝與生產的要求。
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